夏天未到,電荒已成全社會關心的話題。對用電大戶——鋼鐵企業而言,遭遇電荒絕對是巨大的壓力,但如果管理水平高、節能減排做得好,某種程度上也能抵御電荒。考慮到電煤緊張及發電成本居高不下的趨勢,日照鋼鐵有限公司在2011年初就未雨綢繆,制定方案,在原燃物料消耗、產品銷售及排產組織、能源供應及動力介質平衡等方面下功夫,取得了很好的效果。
多產煤氣多發電,提高自供電率
在原燃物料消耗上,公司堅持采用低品位礦、大富氧冶煉燃料技術,最大限度提高噸鐵煤氣外供量。今年1~4月,平均噸鐵煤氣外供量同比增加55立方米/噸,預計年可增加高爐煤氣外供量6.6億立方米,折合年增加發電量1.65億千瓦時。同時,公司通過煤氣柜進出口管道技改工作,使煉鋼轉爐煤氣回收增加7立方米/噸,年增加轉爐煤氣回收8400萬立方米,折合年增加發電量4200萬度。
在軋鋼系統,公司將軋區煤氣消耗階梯單價納入公司能源管理及考核體系,同時對軋鋼“三率”(熱裝率、成材率、作業率)進行攻關,最大限度節約煤氣多發電;充分利用生產調度及能源調度對生產組織、煤氣平衡及煤氣柜柜容調節等手段,實現了煤氣零放散,多余煤氣發電的目標。
為最大限度多供煤氣,公司有意增加了鐵鋼比,鐵鋼比由2010年的1.06增加到目前的1.08;下一步公司鐵產量要控制在日產3.65萬噸,屆時鐵鋼比將進一步增加。
2010年,公司節能減排循環經濟體系共完成自發電30.3億千瓦時,自供電率51.93%,節省37.3萬噸標準煤。今年1月~4月平均自供電率52.75%,比2010年同期新增發電量1.02億千瓦時,全年預測可同比減少網購電量4億千瓦時,有望實現年末自供電率58%的目標。
實施調峰生產,優化管理提效率
在排產組織上,公司充分利用避峰填谷、耗煤氣用戶峰時檢修等措施,制定了調峰生產組織措施,最主要的方法就是軋區在完成日產量的同時,利用其富余生產能力在峰時(特別是尖峰)進行避峰短停,同時從變動生產模式上進行加熱爐煤氣調節方式的改造和變動。
公司能源管控中心要求煤氣柜在谷時段充滿,尖峰時段輸出煤氣,保持外管網煤氣壓力穩定;煤氣發電機組通過鍋爐尾部煤氣預熱提高完全燃燒率,使得煤氣全部發電,確保煤氣無放散且機組安全運行。所有發電設備避開峰時檢修,調整機組峰時多發電;高爐避開峰時休風、減風,轉爐避開峰時停爐;安排各煤氣用戶在峰時檢修,降低用電負荷、節約煤氣多發電;軋鋼廠的交接班、換輥、換槽、換規格等盡可能安排在尖峰時段;開展一系列調峰生產組織模式的實施,使煤氣的轉化效率大大提高。
在提高發電量上,日照鋼鐵能源管控中心提前入手,及早安排機組檢修,通過廠用電設備開停等降低廠用電率約5.25%。通過凝汽器半側清理提高煤氣發電機組真空度,單機發電量日增加12萬千瓦時。通過煉鐵高爐減壓閥組等煤氣系統攻關,利用轉子總承方式進行循環修復方式,縮短發電設備檢修時間,延長檢修周期;加大煤氣介質粉塵監測力度,降低煤氣含塵量,提高布袋利用效率;降低停機率,提高修復質量及縮短大修檢修周期。